本網(wǎng)訊 日前,總部合成氨廠自動下灰、皮帶機(jī)沫煤負(fù)壓除塵、單元總除塵器絞龍排灰等三項(xiàng)技改項(xiàng)目投運(yùn)后,成效顯著。
該廠造氣車間經(jīng)過多次技改,通過吹風(fēng)氣潛熱回收、造氣爐自動下灰及皮帶遠(yuǎn)程輸灰和污水循環(huán)利用等技術(shù),基本解決了廢水、廢氣、廢渣等難題。但是,造氣爐自動下灰技改存在爐底灰門易脫落、錯位,存在燒燙傷爐底作業(yè)人員,灰渣、粉塵泄漏,下渣溜槽腐蝕嚴(yán)重等隱患,副業(yè)隊(duì)與鉗工勞動強(qiáng)度大。今年10月大修期間,造氣車間對自動下灰進(jìn)行了二次技改,徹底解決了以上問題。
針對自動加焦皮帶機(jī)尾端沫煤斗粉塵多、極易隨風(fēng)漂散,副業(yè)隊(duì)人員勞動強(qiáng)度極大等問題,造氣車間通過不斷摸索和總結(jié),在大修時自行設(shè)計并安裝調(diào)試了皮帶機(jī)沫煤負(fù)壓除塵器、總除塵器絞龍排灰器。造氣車間開車后投運(yùn)達(dá)到了預(yù)期的效果,開創(chuàng)了安全和環(huán)保工作新局面。